首鋼京唐公司煉鋼作業(yè)部決戰(zhàn)四季度首戰(zhàn)告捷,10月份,生產(chǎn)鑄坯73.69萬噸,其中品種鋼34.53萬噸,分別超計劃1.59萬噸、4.63萬噸。煉鋼工序成本預(yù)計比計劃降低13.89元/噸。鑄坯合格率99.72%,比計劃提高0.01%。
優(yōu)化生產(chǎn)組織。京唐公司要求調(diào)整“全三脫”比例,以便消化自產(chǎn)重型廢鋼。這樣一來,原來在脫磷跨進行的兌鐵、加廢等操作大部分要轉(zhuǎn)移到脫碳跨,增加了物流組織的難度。對此,煉鋼作業(yè)部三管齊下全線提速。一是按“列車時刻表”排產(chǎn),嚴(yán)格規(guī)定出鋼、進站、澆鑄等節(jié)點,每天分析“列車”運行情況,制訂改進措施。全月共按“時刻表”生產(chǎn)60澆次,其中準(zhǔn)點命中42個澆次?!皶r刻表”生產(chǎn)由每天一次增加到4至5次,并進行了兩條生產(chǎn)線同時按“時刻表”生產(chǎn)。煉鋼—精煉—澆鋼的平均周期71.9分鐘/爐,比上月縮短18.2分鐘/爐。二是通過“封爐”“封機”,提高轉(zhuǎn)爐、鑄機作業(yè)率。10月份,脫磷爐累計“封爐”294.32小時。通過“封機”,逼迫兩個連鑄區(qū)通過提高拉速,提高恒拉速率等措施化解壓力。4臺鑄機的恒拉速率達到91.8%,創(chuàng)出今年以來最高水平。三是加強設(shè)備功能和精度管理,凡是在兩次檢修周期內(nèi)突發(fā)的臨時檢修,一律按事故停工考核。設(shè)備專業(yè)完成檢修38次,設(shè)備實際停機1437分鐘,比計劃減少963分鐘。全月4臺鑄機未發(fā)生臨時搶修。
提升質(zhì)量,開發(fā)品種。從精細管理,工藝創(chuàng)新,設(shè)備改進等重點環(huán)節(jié)入手,圍繞降低冷軋品種夾雜物,降低熱軋品種“縱裂”兩大質(zhì)量難題開展攻關(guān)。狠抓質(zhì)量一貫制管理的落實,每天發(fā)布質(zhì)量日報,剖析質(zhì)量問題,制訂改進措施。鑄坯夾雜物是困擾以汽車板為代表的冷軋品種的主要問題,煉鋼作業(yè)部全面推廣鑄機快長拉速工藝,將從開澆拉速0.8米/分長到目標(biāo)拉速的時間,由15分鐘縮短到5分鐘,將開澆階段夾雜質(zhì)物較多的鑄坯,由原來的3塊減少到1塊。加強鋼水中鋁、鈣等微量元素的過程控制,降低澆鋼“套眼”的發(fā)生率,減少更換水口數(shù)量,從而降低因換水口調(diào)整鑄機拉速的機率,減少“非穩(wěn)態(tài)”鑄坯。10月份,套眼率2.51%,比上月降低1.84%。澆鑄DC06汽車板的水口壽命由1.6爐/支提高到2.4爐/支,并創(chuàng)出連澆6爐未換水口的最好紀(jì)錄。他們還對中間包的擋墻、水口孔等進行了改進,提高鋼水流動和上升的動能,促進夾雜物的上浮。同時開發(fā)新型保護渣,嚴(yán)格控制保護渣加入量,避免“卷渣”夾雜。全月生產(chǎn)汽車板4.62萬噸,高級別管線鋼12.79萬噸。試制汽車板SDX56D、管線鋼X100、防爆鋼SFB700、車輪鋼540CL等新品種四個。冷軋夾雜帶出品率由上月的0.98%降低到0.57%。熱軋品種的“縱裂”率由5.97%降低到2.2%。
多措并舉降本降耗。煉鋼作業(yè)部將其成本指標(biāo)按工序進行分解,組織職工層層分解指標(biāo),人人制訂措施。嚴(yán)格執(zhí)行成本責(zé)任追溯,成本損失返攤,成本否決等制度。對回爐鋼水按500—1000噸/元返攤成本。政策引領(lǐng)、制度規(guī)范、動態(tài)管理、加大獎罰,極大地激發(fā)了職工增收節(jié)支的積極性。提高渣量回收量,全月回收鋼渣473車,大塊鑄余116車,分別比上月增加140車、58車。消化“重廢”庫存,通過調(diào)整廢鋼比例,調(diào)整“重廢”在廢鋼半中位置,轉(zhuǎn)爐配加提溫劑等措施,解決了消化“重廢”遇到的熱量不足,對爐襯沖擊大等困難,全月消化公司“重廢”8313噸,消耗渣鋼7580.5噸,連鑄切頭2946噸,大塊包沿931噸。提高冷固球團的產(chǎn)量,全月生產(chǎn)冷固球1.29萬噸,最高日產(chǎn)576.84噸,冷固球的月產(chǎn)、最高日產(chǎn)量雙雙刷新歷史紀(jì)錄。同時冷固球加入量逐步提高,平均24.10公斤/噸,比上月提高2.74公斤/噸,降低燒結(jié)礦消耗8.83公斤/噸。推進崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作,全月發(fā)生鋼水成分出格5爐次,比9月份減少11爐次。通過提高撈渣機作業(yè)率,降低脫硫鐵損,提高轉(zhuǎn)爐留渣操作率,降低終渣Tfe含量等措施,鋼鐵料消耗1095.0公斤/噸,分別比計劃和上月實際降低5公斤/噸、0.5公斤/噸。煉鋼工序成本創(chuàng)出今年最好水平,比今年最低的8月份再降低12.77元/噸。