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大慶石化合成氨裝置小空壓機組攻關(guān)提效率
發(fā)表時間 :2013-04-02    來源:中國石油報

  大慶石化公司堅持推行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,持續(xù)深化技術(shù)改革。截至3月28日,經(jīng)過兩個月的運行,這個公司對合成氨裝置小空壓機組葉輪進行切削改造項目達到預(yù)期效果,不但攻克了困擾該機組長周期運行的瓶頸問題,而且年可降耗增效120萬元。
  合成裝置小空壓機組是2005年化肥廠擴能改造期間新增設(shè)備,主要是給工藝系統(tǒng)提供空氣。這個機組投用以來,始終存在段間溫度和壓力高、段間換熱器易結(jié)垢、多次發(fā)生機組喘振等問題。
  化肥廠將解決小空壓機長周期運行的問題作為管理提升攻關(guān)的重點項目。成立技術(shù)攻關(guān)小組,對不同工況下機組的運行數(shù)據(jù)進行采集、整理、對比、計算,深入分析和論證影響機組運行的每一個環(huán)節(jié),最終找到影響機組長周期運行的根本原因。
  今年1月,化肥廠利用冬季負荷降低的有利時機,對小空壓機葉輪進行了切削改造,經(jīng)過近兩個月的運行,改造效果良好,每年可增產(chǎn)合成氨約3000噸,機組效率提高5.5%,每小時節(jié)電275千瓦時。